进入2012年以来,随着全球金融危机和欧债危机的蔓延,生产经营环境面临更加严峻的考验,中国铝业山东分公司化学品氧化铝厂冷静分析,沉着应对,强化生存能力,在全厂深入开展了降本增效活动。通过全厂上下的齐心努力,降本增效工作已取得初步成效。9月23日,笔者深入拟薄水铝石产品区甲班,了解基层员工的降本故事。
在分解工序的通气岗位,操作工蔡丽萍正在控制屏前操作,此岗位负责控制CO2气的加入量和通气时间。蔡丽萍说,她根据CO2气取样检测结果调整压差量,当CO2气浓度不稳定时,加大取样次数。通过细心调整和控制,避免不合格品产生。一旁的值班长张丰军说:“作为整个拟薄水铝石生产的第一道工序,通气岗位的工作至关重要,可以说是拟薄水铝石生产的心脏。一旦控制不好,出现不合格现象,就要把物料料全部放掉,对生产的浪费可想而知。为保证与其他岗位的联系畅通无阻,产品区为通气岗位配备了两部电话。”说到如何优化指标,保证生产,蔡丽萍说主要是加强监控,每时每刻都要集中精力盯住控制屏,上夜班四、五点钟容易犯困,就站起来围着椅子走动走动,但眼睛绝不能离开屏幕。要是去厕所,就请其他岗位人员帮忙看一下,一路小跑快去快回。
在压滤机岗位,副操刘颜国刚卸完车。说到降本增效,刘师傅打开了话匣子:“我们在工作中加强操作,优化指标。当压滤机进料时及时查看,发现滤布折叠或滤布损坏及时处理;卸车时把料卸干净,确保下一车正常进料;进完料马上联系搅洗槽岗位关闭缓冲槽泵,防止设备空转。进料时需开高压风,一般为三至五分钟的吹风时间,我们在保证效果的基础上,尽量减少用风时间,节约每一分钟的高压风。发现考克出现滴漏料现象,自己动手,及时更换,并把旧考克回收入库。
在主控室岗位,操作工赵玉红说:“为最大限度地降低消耗,我根据工作经验总结出了一套精细化操作方法,每台设备在什么状况下电流需控制在什么水平,我都心中有数。我通过加强与各岗位间的联系,稳定指标,不出现忽高忽低,通过优化指标要效益。”
在搅洗槽岗位,关伟和王红正在提温。关伟说,她们现在的工作目标就是用最少的水和蒸汽洗出合格的料。洗涤补水时,在保证样品合格的前提下,每次可根据经验减少补水量1-3立方。返完料及时关闭泵开关,杜绝泵空转。一旁的王红补充道:“我们在开蒸汽时,有了一条不成文的规定。先开水阀,待水位没过蒸汽排口时再开气阀,避免空槽提温,这一两分钟的蒸汽消耗我们也要节约。”
一路走来,在看到大家降本意识高涨、降本措施简便可行的过程中,我更深刻体会到了大家的快乐。面对困难、面对压力,他们没有愁眉苦脸,而是信心十足。班长张丰军说:“我们甲班的员工非常团结,心很齐,遇事大家一起努力,45名员工组成了一个和谐大家庭。