原本只有7个小土窑的企业,如今却建成了长达106米的燃气隧道窑,号称“亚洲第一窑”。7日下午,沂蒙环保世纪行一行前往莒南大店镇,这里传统的磨料磨具产业升级后,产值上去了,而能耗却降了一半多。
传统产业高耗能高污染
莒南县磨料磨具产业兴起于上世纪七十年代末八十年代初,主要集中在大店镇,近几年辐射到周边乡镇。经过30多年的发展,已成为全县经济发展的一项主导性和支柱性产业。到2006年底,已有磨料磨具企业276家。
然而,长期以来,磨料磨具生产企业使用的是工艺落后、高耗能、高污染的倒焰窑,俗称土窑。由于工艺落后,热能不能充分利用,受热不均导致产品质量合格率一直徘徊在60%左右。为提高产品质量,大部分企业采取增加燃烧时间的办法,既增加了能耗,又加剧了环境污染。
在大店镇土窑集中的几个村里,烟囱林立,浓浓黑烟弥漫着整个村落,企业造成的环境污染已严重影响到了附近居民的正常生产和生活,污染纠纷时有发生。
拆土窑百姓拍手称快
传统磨料磨具产业高耗能、高污染,不仅对资源造成巨大浪费,同时大气环境污染的日益加剧,给人民群众的生产生活带来极大危害,而且低发展水平的磨料磨具产业面临着日益严峻的竞争,处于生死存亡的关头,磨料磨具行业的综合整治提上日程。
2007年10月,关停拆除土窑的“会战”拉开帷幕。截至目前,71家污染严重生产砂轮的159座土窑已全部关停拆除,每年可减少耗煤量24.6万吨,减少二氧化硫排放量4224吨,群众反映强烈的大气污染问题得以解决。
当地环保部门的一位工作人员告诉记者,在整治过程中,他去村里的一家商店买水,店老板一听是环保局的来拆除土小窑炉,说什么也不肯收钱。在村民看来,拆除这些落后的窑炉,受益最大的还是当地老百姓。
能耗降低企业受益
在莒南新亚新磨料磨具有限公司的生产车间内,106米长的燃气隧道窑正在紧张运转中,该窑目前是亚洲第一窑。公司王经理告诉记者,这套新设备上马后,产品产量和质量都提高了,能源消耗反而大大降低。
据王经理介绍,去年10月公司开始淘汰原有的7个落后土窑,投资几百万采用了燃气隧道窑。以前土窑烧煤,大气污染严重,而热利用率只有17%左右,耗能高,而且产品质量合格率低。如今,热利用率可高达80%,而且连续不间断生产,质量和产量稳定。他算了一笔账,106米长的燃气隧道窑相当于20个土窑的生产规模,是以前的近3倍,而每生产一吨,大约可以节约400元的燃料,一年大约节约成本二三百万元。
目前,莒南县全县磨料磨具企业中已有53家规划或开工建设大型隧道窑,使用天然气、液化气等清洁燃料,通过产业结构升级,提升了产业发展层次,整合发展了一批规模企业,关停了规模小、高污染的小土窑,有效地控制和治理了污染,经济与环境实现双赢。