巴陵石化环氧树脂事业部年产3万吨液体环氧树脂装置,经系列工艺技术改造后,在低耗运行的情况下,实现自动化生产,消除了人为操作误差导致的产品不合格和产量低等情形。
为实现液体环氧树脂优质高产,消除装置瓶颈,该事业部树脂车间积极探索,从强化管理、优化工艺、技术革新、挖潜增效等方面着手,努力做大产量,降低成本,提高产品质量。
今年初,该事业部持续对液体环氧树脂装置进行了系列节能降耗技改,由于工艺变更较大,导致实际生产过程中的手动操作程序增加,一度对产品的质量稳定和产量产生较大影响。对此,该事业部将装置进行自动化改造,新增配套的4台机泵、37个仪表设备及80立方米的助剂储存罐,并将预反应和精制工序的手动添加助剂、打汽提回收水和滴加碱等步骤编制到DCS控制程序中,变手动操作为智能控制,既使工艺监控更加合理化、精细化、自动化,也减少了职工的劳动强度。
至9月14日,实现自动化生产的液体环氧树脂装置日产量已稳定在100吨以上,较改造之前增产20吨,产品的可水解率、环氧当量、粘度、色泽等指标合格率均达到100%。同时,工艺改造完成后,巴陵牌CYD-128型液体环氧树脂吨耗氯丙烷、烧碱分别下降37千克、11千克,每吨环氧树脂废水排放量减少0.7吨,COD(化学需氧量)排放总量下降40%,废聚物总量减少50%。